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公司基本資料信息
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燒結(jié)機(jī)頭電除塵器維修改造設(shè)備性能工作原理解說
燒結(jié)機(jī)靜電除塵器都是按100毫克每立方的排放標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì),現(xiàn)由于我國(guó)環(huán)保力度的加大,排放限值一再降低,因此之前的排放標(biāo)準(zhǔn)已無法滿足目前的環(huán)保要求。由于一些鋼鐵行業(yè)的機(jī)頭電除塵器進(jìn)、出口煙道布置不合理,造成除塵器電場(chǎng)內(nèi)氣流分布不均,電場(chǎng)內(nèi)產(chǎn)生二次揚(yáng)塵影響效率。隨著電除塵器運(yùn)行時(shí)間的延長(zhǎng),極板、極線腐蝕變形,極板積灰,振達(dá)設(shè)備老化,以及燒結(jié)機(jī)煙氣自身特性,造成除塵器除塵效率不高,影響排放。
燒結(jié)機(jī)頭電除塵器維修改造性能特點(diǎn)
1、采用上部抽袋方式, 了換袋的操作運(yùn)行。
2、完善的控制系統(tǒng),除塵系統(tǒng)的運(yùn)行。
3、緊湊的進(jìn)出口風(fēng)道以及均風(fēng)裝置,氣流阻力小。
4、可實(shí)現(xiàn)不停機(jī)換袋,檢修不影響設(shè)備正常運(yùn)行。
5、采用分室停風(fēng)脈沖噴吹清灰,清灰周期長(zhǎng),消耗低,可成倍提高濾袋與脈沖閥壽命。
6、箱體采用氣密性設(shè)計(jì),密封性好,檢查門用優(yōu)良的密封材料,制作過程以*檢漏,漏風(fēng)率低。
7、采用脈沖噴吹清灰技術(shù),清灰,,排放濃度低,漏風(fēng)系數(shù)小,能耗低,鋼耗量少,占地面積小,運(yùn)行穩(wěn)定,經(jīng)濟(jì)效益好。
電除塵器的陰極電暈線常采用的是BS與RS管狀芒刺線,陰極屬于放線的模式,芒刺的電子以及離子流比較集中,放電的強(qiáng)度將大大提升,并且在對(duì)應(yīng)的前部產(chǎn)生電風(fēng),使場(chǎng)強(qiáng)發(fā)生一定的變化,對(duì)于一些顆粒較小的粉塵不能達(dá)到良好的除塵效果。并且燒結(jié)機(jī)頭的煙氣濕度較高、黏度較大、電阻較高,容易使電除塵器出現(xiàn)結(jié)球的情況,如果不能進(jìn)行及時(shí)地處理,會(huì)使得除塵器中的陰極芒刺線逐漸被粉塵包圍,使電暈封閉,除塵效率大大降低。
燒結(jié)機(jī)頭電除塵器維修改造存在的問題主要有兩方面:一是設(shè)備本體嚴(yán)重老化。該電除塵器已運(yùn)行20余年,許多零部件損壞、變形或者老化,甚至腐蝕。陰極小框架、陽(yáng)極板等均有扭曲、變形、脫焊、磨損等情況;灰斗、殼體及進(jìn)出口喇叭也均存在殼體腐爛導(dǎo)致漏風(fēng)等現(xiàn)象;此外,振打裝置磨損嚴(yán)重等均影響了除塵器的正常運(yùn)行;二是收塵面積不足。為滿足現(xiàn)行**標(biāo)準(zhǔn),對(duì)燒結(jié)機(jī)機(jī)頭電除塵器進(jìn)行分析,計(jì)算得出所需除塵面積為14996.7m2,遠(yuǎn)大于總收塵面積8845m2,故不能滿足達(dá)標(biāo)要求。
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我公司集除塵器的設(shè)計(jì)、制造、安裝、調(diào)試及售后服務(wù)于一體,致力于大氣污染治理設(shè)備,具有產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)。目前,生產(chǎn)四大系列除塵設(shè)備:布袋除塵器、旋風(fēng)除塵器、靜電除塵器和濕式除塵器,并生產(chǎn)各種:除塵布袋、濾袋漲圈、卡箍、骨架口底、除塵骨架、 脈沖電磁閥、 脈沖控制儀、控制柜、 除塵文氏管、星型卸料器、手動(dòng)插板閥、 輸送機(jī)設(shè)備、通風(fēng)蝶閥等除塵配件。公司下轄除塵整機(jī)制造廠,濾布生產(chǎn)廠、布袋加工廠、脈沖閥制造廠和安裝公司。由于業(yè)績(jī)突出,先后被滄州市評(píng)為“消費(fèi)者信得過單位.